- 2019年7月10日-12日,上海攬境展覽主辦的2019年藍鯨國際標(biāo)簽展、包裝展...[詳情]
2019年藍鯨標(biāo)簽展_藍鯨軟包裝展_藍鯨
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海德堡膠印機常見故障以及排除方法
2010-04-08 11:29 來源:機械專家網(wǎng) 責(zé)編:樂軒
- 摘要:
- 故障原因3:由于長時間使用,,墨斗輥傳墨時振動較大,,加上對傳墨輥調(diào)整不當(dāng),造成傳墨輥兩頭的空心銷子彎曲,,致使墨輥兩端不同心,。一般表現(xiàn)為傳墨輥工作時,一端與墨斗輥接觸良好,,而另一端卻未與傳墨輥接觸或接觸不充分,。如加重該端與墨斗輥壓力,則會出現(xiàn)整個傳墨輥的打滑現(xiàn)象,,造成機器振動加大且墨色偏深很多,,根本無法印刷。
【CPP114】訊:故障一:紙張到達前規(guī),整臺機器停機
故障原因:1,、此故障主要是紙未走好及光孔未調(diào)整好造成的,。紙張到達前規(guī)時間過早或過晚。
★排除方法1:點動機器使紙張走到前規(guī)處,,查看前規(guī)回程定位并下落至最低點時,,紙張距前規(guī)距離是否為4~5mm。如未到5mm,,則走紙過慢;反之則走紙過快,。可松開操作面兩個¢13mm螺母,,借助法蘭盤調(diào)至標(biāo)準(zhǔn)位置,。
故障原因2:如紙未走到位,可能是前規(guī)處光控檢測頭動作有誤,。
★排除方法2:點動機器到前規(guī)上擺至定位處后,,在前規(guī)處放上一張正方形紙,并輕輕推至靠住前規(guī)處,,此時前規(guī)處光控檢測頭的兩個光電顯示燈應(yīng)亮,。如有一個不亮則說明有一邊超前,造成未走到的假象,,可順時針旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)螺釘至顯示燈亮,,再轉(zhuǎn)進1~2圈即可,。
故障原因3:如若發(fā)現(xiàn)兩個光電顯示燈時亮?xí)r不亮或較暗,則可能是光眼上有紙毛等雜質(zhì)遮住,,致使光電檢測出錯,。
★排除方法3:用柔軟的布蘸酒精輕擦干凈即可。
故障原因4:擺動牙開牙過小造成,�,?牲c動機器查看,當(dāng)發(fā)現(xiàn)擺動牙下擺至快叼紙時把紙張彈回,,則判斷是擺動牙造成,。
★排除方法4:點動機器至遞紙牙到輸紙臺板上將叼紙的位置,此時可用90°直角規(guī)測牙墊與輸紙板90°位置,,用¢13mm套筒扳手套住牙軸殲牙螺母(操作面),,用1mm的螺片塞進牙齒上,再用3mm內(nèi)六角扳手調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,,以拉出時的手感有少許阻力為準(zhǔn)。
故障原因5:走紙歪斜或紙張毛邊,,造成停機,。
★排除方法:此時可調(diào)節(jié)飛達及走紙桿,使兩邊快慢一致即可,。
故障二:紙張側(cè)規(guī)處拉不到位
故障原因1:由于二手機使用時間較長,,特別是靠身拉規(guī)條磨損嚴(yán)重,造成拉規(guī)板頂住下臺板而拉規(guī)球碰不到拉條,�,!锱懦椒ǎ捍藭r可松開拉規(guī)條上兩個¢5mm的緊固螺母,將拉規(guī)條取下,,用0.1mm的鋼片(具體視磨損程度而定)做成與拉規(guī)條一致形狀,,并把它緊固在原拉條下面,加適量潤滑油緊上即可,,經(jīng)使用效果良好,。
故障原因2:拉規(guī)板起落靠山磨損嚴(yán)重,造成拉紙起落不干脆,,也易引起走紙不到位,。
★排除方法2:可拆下拉規(guī)板,并在原磨損靠山處加焊1mm厚度,,并裝于原位即可,。
故障原因3:側(cè)規(guī)拉簧壓力過小。
★排除方法3:順時針擰緊即可,。
故障原因4:拉規(guī)球偏心調(diào)得過高,。
★排除方法4:轉(zhuǎn)動調(diào)至合適即可,。
故障原因5:印刷白板紙時,4只毛刷輪壓力過重,。
★排除方法5:適當(dāng)調(diào)輕或往后移至合適位置即可,。
故障三:CPC顯示出墨量很大,而實際出墨量卻相對較少
故障原因1:墨斗片使用時間過長,,漏下的油墨在墨斗片下結(jié)塊,,造成出墨量下降�,!锱懦椒�1:清洗圓柱偏心(共32只)上的積墨,,并把臟的海綿條換掉,代之以新的墨斗片即可(墨斗片使用壽命為36小時),。
故障原因2:控制出墨量的電機螺桿上有積墨,,使螺桿轉(zhuǎn)動不靈活甚至卡死,造成不出墨或出墨量不均勻,。
★排除方法2:拆開墨斗下的32塊擋片(注意:緊固螺桿上的空心套千萬別丟失),,用針剔除螺桿上的油墨,并清除干凈所有積墨,,打動CPC,,使每個電機都能靈活地從最低出墨量打到最高出墨量,并把槽內(nèi)注滿黃油,,就可長時間保持良好的出墨,,經(jīng)使用效果很好。
故障四:傳墨輥傳墨不好
故障原因1:傳墨輥由于長時間使用,,表面老化,,傳墨性能下降,墨輥表面橡膠出現(xiàn)裂紋或晶化發(fā)亮,。
★排除方法1:如若發(fā)生表面晶化,,可用汽油蘸浮石粉反復(fù)擦拭,提高表面吸附性能,。由裂紋引起的表面老化,,就只能更換同尺寸的墨輥了。
故障原因2:更換傳墨輥時,,對機器的尺寸了解不夠,,易造成換上的墨輥尺寸偏大或偏小。調(diào)節(jié)時如發(fā)現(xiàn)墨斗輥連續(xù)打滑,,轉(zhuǎn)角急劇增加,,就是由墨輥的尺寸偏大,傳墨輥把墨傳給串墨輥時又未與墨斗輥脫開造成的,。
★ 排除方法2:發(fā)現(xiàn)此情況,,應(yīng)果斷停機處理,,更換上標(biāo)準(zhǔn)尺寸的墨輥,一般墨輥直徑誤差應(yīng)控制在±0.5mm以內(nèi),。
故障原因3:由于長時間使用,,墨斗輥傳墨時振動較大,加上對傳墨輥調(diào)整不當(dāng),,造成傳墨輥兩頭的空心銷子彎曲,,致使墨輥兩端不同心。一般表現(xiàn)為傳墨輥工作時,,一端與墨斗輥接觸良好,,而另一端卻未與傳墨輥接觸或接觸不充分。如加重該端與墨斗輥壓力,,則會出現(xiàn)整個傳墨輥的打滑現(xiàn)象,,造成機器振動加大且墨色偏深很多,根本無法印刷,。
★排除方法3:可拆下兩邊的罩殼,,取下墨斗槽兩頭的靠山,并取出傳墨輥兩端空心銷(¢8mm),,換上新的即可,。注:應(yīng)在新的¢8mm空心銷內(nèi)插入一直徑為6mm的空心銷,以保證其長時間不變形,。
故障原因4:傳墨輥控制氣閥固定螺絲斷裂,造成不傳墨或傳墨輥靠山處磨損較多,,致使墨停時傳墨輥也會碰到墨斗輥,。
★排除方法4:打開機器操作面一側(cè)的罩殼,檢查氣閥固定螺絲是否完好,,如發(fā)生斷裂或脫落,,需重新安裝;安裝好后,可按動傳墨輥開關(guān),,檢查氣閥是否工作正常,,不正常應(yīng)拆下修理好后裝上即可。如果是靠山磨損較嚴(yán)重,,可松開靠山上¢3mm的頂頭螺絲,,調(diào)整至合適位置,然后再鎖緊頂頭螺,。
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故障原因:1,、此故障主要是紙未走好及光孔未調(diào)整好造成的,。紙張到達前規(guī)時間過早或過晚。
★排除方法1:點動機器使紙張走到前規(guī)處,,查看前規(guī)回程定位并下落至最低點時,,紙張距前規(guī)距離是否為4~5mm。如未到5mm,,則走紙過慢;反之則走紙過快,。可松開操作面兩個¢13mm螺母,,借助法蘭盤調(diào)至標(biāo)準(zhǔn)位置,。
故障原因2:如紙未走到位,可能是前規(guī)處光控檢測頭動作有誤,。
★排除方法2:點動機器到前規(guī)上擺至定位處后,,在前規(guī)處放上一張正方形紙,并輕輕推至靠住前規(guī)處,,此時前規(guī)處光控檢測頭的兩個光電顯示燈應(yīng)亮,。如有一個不亮則說明有一邊超前,造成未走到的假象,,可順時針旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)螺釘至顯示燈亮,,再轉(zhuǎn)進1~2圈即可,。
故障原因3:如若發(fā)現(xiàn)兩個光電顯示燈時亮?xí)r不亮或較暗,則可能是光眼上有紙毛等雜質(zhì)遮住,,致使光電檢測出錯,。
★排除方法3:用柔軟的布蘸酒精輕擦干凈即可。
故障原因4:擺動牙開牙過小造成,�,?牲c動機器查看,當(dāng)發(fā)現(xiàn)擺動牙下擺至快叼紙時把紙張彈回,,則判斷是擺動牙造成,。
★排除方法4:點動機器至遞紙牙到輸紙臺板上將叼紙的位置,此時可用90°直角規(guī)測牙墊與輸紙板90°位置,,用¢13mm套筒扳手套住牙軸殲牙螺母(操作面),,用1mm的螺片塞進牙齒上,再用3mm內(nèi)六角扳手調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,,以拉出時的手感有少許阻力為準(zhǔn)。
故障原因5:走紙歪斜或紙張毛邊,,造成停機,。
★排除方法:此時可調(diào)節(jié)飛達及走紙桿,使兩邊快慢一致即可,。
故障二:紙張側(cè)規(guī)處拉不到位
故障原因1:由于二手機使用時間較長,,特別是靠身拉規(guī)條磨損嚴(yán)重,造成拉規(guī)板頂住下臺板而拉規(guī)球碰不到拉條,�,!锱懦椒ǎ捍藭r可松開拉規(guī)條上兩個¢5mm的緊固螺母,將拉規(guī)條取下,,用0.1mm的鋼片(具體視磨損程度而定)做成與拉規(guī)條一致形狀,,并把它緊固在原拉條下面,加適量潤滑油緊上即可,,經(jīng)使用效果良好,。
故障原因2:拉規(guī)板起落靠山磨損嚴(yán)重,造成拉紙起落不干脆,,也易引起走紙不到位,。
★排除方法2:可拆下拉規(guī)板,并在原磨損靠山處加焊1mm厚度,,并裝于原位即可,。
故障原因3:側(cè)規(guī)拉簧壓力過小。
★排除方法3:順時針擰緊即可,。
故障原因4:拉規(guī)球偏心調(diào)得過高,。
★排除方法4:轉(zhuǎn)動調(diào)至合適即可,。
故障原因5:印刷白板紙時,4只毛刷輪壓力過重,。
★排除方法5:適當(dāng)調(diào)輕或往后移至合適位置即可,。
故障三:CPC顯示出墨量很大,而實際出墨量卻相對較少
故障原因1:墨斗片使用時間過長,,漏下的油墨在墨斗片下結(jié)塊,,造成出墨量下降�,!锱懦椒�1:清洗圓柱偏心(共32只)上的積墨,,并把臟的海綿條換掉,代之以新的墨斗片即可(墨斗片使用壽命為36小時),。
故障原因2:控制出墨量的電機螺桿上有積墨,,使螺桿轉(zhuǎn)動不靈活甚至卡死,造成不出墨或出墨量不均勻,。
★排除方法2:拆開墨斗下的32塊擋片(注意:緊固螺桿上的空心套千萬別丟失),,用針剔除螺桿上的油墨,并清除干凈所有積墨,,打動CPC,,使每個電機都能靈活地從最低出墨量打到最高出墨量,并把槽內(nèi)注滿黃油,,就可長時間保持良好的出墨,,經(jīng)使用效果很好。
故障四:傳墨輥傳墨不好
故障原因1:傳墨輥由于長時間使用,,表面老化,,傳墨性能下降,墨輥表面橡膠出現(xiàn)裂紋或晶化發(fā)亮,。
★排除方法1:如若發(fā)生表面晶化,,可用汽油蘸浮石粉反復(fù)擦拭,提高表面吸附性能,。由裂紋引起的表面老化,,就只能更換同尺寸的墨輥了。
故障原因2:更換傳墨輥時,,對機器的尺寸了解不夠,,易造成換上的墨輥尺寸偏大或偏小。調(diào)節(jié)時如發(fā)現(xiàn)墨斗輥連續(xù)打滑,,轉(zhuǎn)角急劇增加,,就是由墨輥的尺寸偏大,傳墨輥把墨傳給串墨輥時又未與墨斗輥脫開造成的,。
★ 排除方法2:發(fā)現(xiàn)此情況,,應(yīng)果斷停機處理,,更換上標(biāo)準(zhǔn)尺寸的墨輥,一般墨輥直徑誤差應(yīng)控制在±0.5mm以內(nèi),。
故障原因3:由于長時間使用,,墨斗輥傳墨時振動較大,加上對傳墨輥調(diào)整不當(dāng),,造成傳墨輥兩頭的空心銷子彎曲,,致使墨輥兩端不同心。一般表現(xiàn)為傳墨輥工作時,,一端與墨斗輥接觸良好,,而另一端卻未與傳墨輥接觸或接觸不充分。如加重該端與墨斗輥壓力,,則會出現(xiàn)整個傳墨輥的打滑現(xiàn)象,,造成機器振動加大且墨色偏深很多,根本無法印刷,。
★排除方法3:可拆下兩邊的罩殼,,取下墨斗槽兩頭的靠山,并取出傳墨輥兩端空心銷(¢8mm),,換上新的即可,。注:應(yīng)在新的¢8mm空心銷內(nèi)插入一直徑為6mm的空心銷,以保證其長時間不變形,。
故障原因4:傳墨輥控制氣閥固定螺絲斷裂,造成不傳墨或傳墨輥靠山處磨損較多,,致使墨停時傳墨輥也會碰到墨斗輥,。
★排除方法4:打開機器操作面一側(cè)的罩殼,檢查氣閥固定螺絲是否完好,,如發(fā)生斷裂或脫落,,需重新安裝;安裝好后,可按動傳墨輥開關(guān),,檢查氣閥是否工作正常,,不正常應(yīng)拆下修理好后裝上即可。如果是靠山磨損較嚴(yán)重,,可松開靠山上¢3mm的頂頭螺絲,,調(diào)整至合適位置,然后再鎖緊頂頭螺,。
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